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磨煤机筒壁大块陶瓷板防磨施工

 磨煤机筒壁大块陶瓷板防磨施工

一、磨煤机筒壁防磨失败的原因探讨

磨煤机筒壁的防磨一直以来是各个生产企业的难题,磨煤机的运行环境比较差,启动时暖机温度在350度左右,运行时温度在220度左右,属于高温运行,热风入口部位是整个磨煤机筒壁的防磨重点,这个地方的温度是磨煤机里温度最高的地方,应该在250左右,这个部位温度最高冲刷磨损最严重,因为到现在每次磨煤机筒壁掉瓷都是从这里开始,其实,这个地方主要的问题还是胶的耐温不够造成掉瓷(抢修时是胶没有完全固化就启动,造成掉瓷,特别是冬季,胶固化慢,造成启动就掉瓷),作为我厂是采用粘贴大块陶瓷板来防磨的企业,磨损和掉瓷一目了然,所以,在施工中有时候胶的组分出现问题(造成耐温下降)或施工中粘接不牢等问题就会出现掉瓷现象,非常的明显,如果粘接牢固也很明显,就是磨损时最底下一层不会出现磨完,会留下一部分,所以,磨损厉害的企业做完防磨后半年筒壁磨穿的话,主要是胶的选择出现问题,在磨机筒壁防磨中中心点焊的形式不可取,几乎所有的焊接陶瓷都是从中间断裂,时间不会很长主要是中心孔破坏了陶瓷的整体性,使陶瓷的抗冲击能力下降造成断瓷。

注意事项:磨煤机筒壁的设计是根据精密的计算得出来的,原设计厚度在20mm,在这个基础上陶瓷片的厚度选用12mm最为理想,一旦磨穿一定采用挖补形式修补,采用内壁焊接形式修补的磨煤机筒壁,会因为焊补的钢板突出,磨煤机内壁与动环的距离减少,破坏了磨煤机的内部曲线,造成打击磨损加剧,大大缩短陶瓷防磨的使用寿命,引起防磨失败。

二、解决的办法

强烈的高温冲刷用小块瓷很容易脱落,所以需用大块陶瓷板(150x100x12mm大块瓷板可抵御小颗粒冲刷)就可以解决冲刷问题,做修补风口对面的磨损点时需要做两层陶瓷防磨,先用一层陶瓷修补磨损,再用一层加固,胶的选择是耐高温250度以上,固化时间在5-20分钟左右的桐油凝胶,以满足快速抢修的需要。

磨煤机进风口大家一直以为是磨损最厉害的,实际上这个地方的温度非常高,主要是胶的耐温低造成掉瓷,我厂采用桐油凝胶(高温型)把磨损非常厉害的部位修补好。

然后利用大块陶瓷板防磨,效果就不一样了,把原来的磨损的点全部盖住,高温桐油凝胶(高温型)的耐温达到260℃,彻底根除了掉瓷,避免了筒壁磨损。

目前我厂是唯一使用粘接大块陶瓷板(150x100x12)防磨的厂家,使用一年后完好如初,大块陶瓷板给磨煤机筒壁披上了一层铠甲,解决了筒壁磨损问题

对磨损严重的磨煤机筒壁采用大块碳化硅板,解决了筒壁磨损问题

脚注信息
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